某公司6000t/d生產(chǎn)線,回轉窯Φ5.2m×78m,窯傾斜度4.0%,與之配套的是史密斯公司的第四代篦冷機。冷卻面積138.8㎡。窯系統(tǒng)自2007年7月投產(chǎn)以來,運行平穩(wěn),但出篦冷機的拉鏈機的料斗上經(jīng)常出現(xiàn)大塊紅熟料,溫度一直偏高,達230℃左右。不但對拉鏈機設備和水泥工序的安全運轉有很大的隱患,而且對熟料的強度有一定的影響。該公司認真分析、研究、查找原因并采取了有效的改進措施。
一、原因分析
1. 二三次風溫低
二、三次風溫低,二次風溫1050℃~1100℃,窯前不亮,飛砂大,熟料結粒差,篦冷機有紅河現(xiàn)象,熟料入庫拉鏈機頻繁沖料,導致后3室風機風門不敢全開。
2. 冷卻風量不足
當窯的產(chǎn)量超過6000t/d時,篦冷機的冷卻風量明顯不足,部分冷卻風機電機功率小,出現(xiàn)超額定電流的現(xiàn)象,冷卻效果差。
3. 高溫段的冷卻風量不足
篦冷機高溫段的冷卻風量不足時,二次風量明顯不足,窯頭煤粉燃燒不完全,再加上燃燒器偏料調整,出窯熟料裹有煤粉到篦冷機內繼續(xù)燃燒。
4. 窯頭”頂燒”
石灰石品位波動大,當入窯生料成分吃火難燒時,窯頭出現(xiàn)頂燒的現(xiàn)象。
5. 篦縫堵塞
分析篦縫有堵塞的現(xiàn)象,篦下壓力比較低。熟料料層偏厚時,篦床上的熟料吹不到懸浮狀態(tài)。
二、改造措施
1. 增大篦冷機供風風量。為了降低入庫熟料溫度,必須增大篦冷機供風風量,改變篦冷機供風結構。
2. 加強中控操作管理,使三班統(tǒng)一操作,嚴禁出現(xiàn)頂燒現(xiàn)象,穩(wěn)定窯內熱工制度。
3. 加強篦冷機的操作,穩(wěn)定合理的料層厚度,使熟料限度地得到冷卻。
4. 更換冷卻風棚的同時把風量調節(jié)閥換成規(guī)格大的。
5. 停機后徹底清理篦板的篦縫。
三、改造效果
1. 通過增加CIS室的供風量,熟料冷卻達到了淬冷的效果,熱回收效率提高了,二次風量增加了,二次風溫達到1150℃~1200℃,提高了煤粉的燃燒效率,從而提高了燒成帶的溫度,熟料的結粒、質量也有很大的改善。
2. 通過技改增加了冷卻風量,篦冷機紅料少了,沒有紅河現(xiàn)象,熟料入庫拉鏈機不再沖料,篦冷機后三室風機風門能夠全部打開,出篦冷機熟料溫度也降低到90℃左右,改造效果很明顯。